2012年烧成车间述职报告
2012年烧成车间述职报告
尊敬的公司领导、同志们:
大家好!2012年我们烧成车间在公司与厂领导的正确领导,车间兄弟的配合与支持,全体职员共同努力下,累计生产熟料850725吨,超额完成全年的生产任务。现对全年的工作情况作如下汇报:
一、主要职责和主要生产经营及工作指标
1、积极完成厂里下达的各项任务,严格遵守厂里各项规章制度。
2、以车间稳定运行为目标,做好车间设备日常保养,确保设备的运转率。
3、严抓安全生产,始终把安全工作放在第一位,将事故发生率降到最低。
4、做好带头作用,充分发挥工会职能,及时了解职工思想动态,增强职工凝聚力。
5、勇于创新,做好车间小改小革工作。
二、工作回顾
1、主要指标完成情况
全年设备运转率为87.76%。
2、工作开展情况
一年来,我根据设备实际情况,在日常工作中,不断强化设备基础工作,加强设备的更新与改造,努力改善车间技术装备水平,推进了车间技术进步,并亲自组织实施了多项改造项目。
一、解决需请外来人调整窑拖轮问题。由于回转窑拖轮温度高等原因,需要周期性调整窑拖轮,一般由外来技术人员进行调试,且所需费用较高,一次约为1万元左右。在车间领导支持和本人努力钻研学习下,掌握了其调窑的技术,一年来,共计调窑5次,为企业节省资金5万余元。
二、对预热器三级加装水管。在还未加装水管以前,预热器打浇注料需要从地面用卷扬机吊水,不仅耽误工作时间,而且耗费人力、物力,大大降低了工作效率,加装水管后,打浇注料时用水非常方便,大大缩短了打浇注料的时间,为检修后投产赢得了宝贵时间。
三、对熟料库顶加装收尘器。以前,熟料库顶经常出现冒灰现象比较严重,严重制约了车间的文明生产工作,加装后,库顶环境大大改变,冒灰现象得到解决,现场文明生产大大改善。
四、对窑尾喷煤管贴耐磨陶瓷片。通过询价,若要厂家修复窑尾喷煤管一根需要约3万元左右,而车间自己贴只需材料4300元,为了减少维修费用,车间成立了以我为负责人,维修工为主要实施人的修复小组,耗费近3天时间,对喷煤管进行耐磨陶瓷片张贴,为车间减少了维修费用约2.5万元左右。
五、对煤磨大布袋进行防雨改造。改造后,煤磨大布袋顶部由于长时间受气体腐蚀,造成密封不严、漏风严重,使得雨水易进入收尘器内部,造成大布袋压差高,煤粉大量粘
2012年烧成车间述职报告
本文2013-01-07 23:50:21发表“述职报告”栏目。
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