2012年车间质检人员胜任力考核述职报表
2012年车间质检人员胜任力考核述职报表
尊敬的各位领导,各位同仁,大家好!时光荏苒,光阴似箭。不知不觉中,一年又过去了。回顾即将过去的2012年,自身感触良多。在这一年里,自身经历了挫折,也收获到成长;自身的心理也从感觉工作的一成不变,到彷徨、不解,到找回自信,找回工作的激情。在这一年里,我感谢部门领导和同事的关心以及帮助,也感谢公司提供各种各样的培训与平台,让我在锻炼中不断成长。包装车间是我们产品的最后一道工序,直接面对的是我们的消费者.作为包装车间的质检,我们要把好我们的质量关.
在2011年10月至2012年5月担任包装车间的巡检员,6月调往海南基地工作。下面就2012年的工作总结如下:
一、包装车间质量数据汇总
1 各工序质量汇总
1.1装中包工序
包装车间2011年10至2012年5月“装中包”质量统计表
月份 抽检总数 不良数 合格数 合格率
2011年10月 64841 1638 63203 97.47%
2011年11月 78537 2372 76165 96.98%
2011年12月 80708 2014 78694 97.50%
2012年1月 68396 1934 66462 97.17%
2012年2月 90321 1659 88662 98.16%
2012年3月 105424 2004 103420 98.10%
2012年4月 290350 1560 288790 99.46%
2012年5月 283746 1116 282630 99.61%
总计 1062323 14297 1048026 98%
1.2喷码工序
2011年10月至2012年5月“喷码”质量统计表
月份 抽检总数 喷码空白 合格数 合格率
2011年10月 75990 686 75304 99.10%
2011年11月 105700 696 105004 99.34%
2011年12月 111000 569 110431 99.49%
2012年1月 144670 705 143965 99.51%
2012年2月 191500 829 190671 99.57%
2012年3月 239500 926 238574 99.61%
2012年4月 581810 1944 579866 99.67%
2012年5月 564780 765 564015 99.86%
总计 2014950 7120 2007830 99.65%
1.3装礼包工序
2011年10月至2012年5月“装礼包”质量统计表
月份 抽检总数 不良数 礼包封口不良 礼包打错规格 混码 多少小包 未按要求打 双日期码 合格数 合格率
2011年10月 41423 382 365 2 5 2 8 41041 99.08%
2011年11月 45587 436 426 2 3 2 3 45151 99.04%
2011年12月 44461 406 379 10 4 13 44055 99.09%
2012年1月 42038 266 261 1 3 1 41772 99.37%
2012年2月 52327 444 437 7 51883 99.15%
2012年3月 77972 456 440 1 6 9 77516 99.42%
2012年4月 372834 404 381 2 12 9 372430 99.89%
2012年5月 325494 326 320 5 1 325168 99.90%
总计 1002136 3120 3009 8 51 10 42 0 999016 99.69%
6月调至海南口味王基地主导品质科工作在这3个月的数据如下(6-8)月:
1、 制程方面
1.1去芯一车间车间
环节 不良项 总罐数 不良批次 合格率
煮籽 未煮熟 258 0 100.00%
入味、入苏 生熟籽混乱 0 100.00%
入味控制开关没打开 0 100.00%
烤籽 籽未烤干或过干 0 100.00%
倒热籽 0 100.00%
混籽 0 100.00%
1.2、去芯二车间
环节 不良项 抽检总数 不良数 合格率
选籽 8元籽里面有5元籽 131144 5373 95.90%
5元籽里面有8元籽 0 100.00%
切籽 手工切籽不合格 859195 21865 97.46%
切籽桶里有圆籽 70 99.99%
品种混乱 0 99.61%
手工切籽起毛现象 2765 99.68%
去芯 去芯组去芯未干净 1247841 5961 99.52%
装槟榔芯盆里有槟榔片 117 99.99%
装芯盆里有槟榔渣 28 100.00%
废品未挑选干净 1762 99.86%
改刀籽未挑选出 1197 99.90%
品种混乱 0 100.00%
入香 油槟榔内有异物 431280 0 100%
香油异常 0 100%
未按工艺参数搅拌 0 100%
1.3点卤车间
环节 不良项 抽检总数 合计 合格率
点卤、点葡萄 多点葡萄 3116165 5247 99.83%
漏点葡萄 5694 99.82%
卤水外溢 7755 99.75%
点卤果片异物 0 100.00%
卤水偏少 13628 99.56%
倒卤水 0 100.00%
掉地葡萄处理不当 0 100.00%
卤水桶内掉槟榔片 0 100.00%
装单口 背面葡萄 16093574 5820 99.96%
黑头 5244 99.97%
装双槟榔 0 100.00%
单口内异物 0 100.00%
单口装反 4686 99.97%
漏装葡萄 4758 99.97%
1.4包装车间
工序 不合格数 抽检总数 合格率%
中包 中包封口不良 2510 1002280 99.75%
中包泡泡 3652 99.64%
多片、少片 4739 99.53%
中包空白 596 99.94%
中包烫伤 222 99.98%
装异物 11 100.00%
规格错 200 2749543 99.99%
喷码空白 6479 99.76%
喷码 喷码不规范 1000 963777 99.90%
礼包封口不严 2199 99.77%
礼包 礼包内中包开口 600 99.94%
礼包内小包空白 36 100.00%
规格错 4 100.00%
礼包内混码、异物 36 100.00%
礼包内少小包 10 100.00%
其它 真空烫伤 1203 221318 99.46%
超片 875 99.60%
泡泡多 64 99.97%
真空违规 10 100.00%
混码 2 100.00%
物料混用 3 100.00%
乱装片 6 100.00%
掉地槟榔 5 100.00%
泡泡长霉 7 100.00%
规格打错 2 100.00%
大件包少礼包 4 100.00%
大件包规格写错 62 99.97%
1.5进料
月份 总批次 合格批次 不良批次 合格率
2012年6月 16 15 1 93.75%
2012年7月 20 20 0 100.00%
2012年8月 35 35 0 100.00%
合计 71 70 1 98.59%
项目 日期 检测总批次 菌落超标批次 菌落总数合格率 霉菌超标批次 霉菌计数合格率 大肠菌群超标批次 大肠菌群合格率 总计微生物超标批次 总合格率
成品微生物 2012-06 52 1 98.08% 1 98.08 0 100.00% 2 96.15%
2012-07 54 1 98.15% 1 98.15% 0 100.00% 2 96.30%
2012-08 61 1 98.36% 1 98.36% 0 100.00% 1 98.36%
总计 167 3 98.20% 3 98.20% 0 100.00% 5 97.01%
项目 日期 泡泡检测批次 菌落总数(cfu/g) 霉菌计数(cfu/g) 葡萄检测批次 菌落总数(cfu/g) 霉菌计数(cfu/g)
最高值 最低值 最高值 最低值 最高值 最低值 最高值 最低值
泡泡与
、葡萄微生物 2012-06 6 3.1*103 2.1*102 80 0 4 3.0*103 6.7*102 2.0*102 90
2012-07 7 3.6*103 1.3*102 25 5 4 1.2*103 9.6*102 8.2*102 2.9*102
2012-08 14 1.4*103 30 15 5 8 2.6*103 1.5*103 5.8*102 15
总计 27 3.6*103 2.1*102 80 0 16 3.0*103 1.5*103 8.2*102 15
项目 日期 空气沉降微生物 员工卫生微生物 工器具微生物 生产用水微生物
检测批次 合格率 检测批次 合格率 检测批次 合格率 检测批次 合格率
其他 2012-06 2 100% 4 50.0% 4 50.0% 5 100.0%
2012-07 4 100% 8 75.0% 8 75.0% 5 80.0%
2012-08 10 100% 20 75.0% 20 83.0% 5 100.0%
1.6化验
二、工作中存在的问题以及改善对策
1.车间大件包少礼包现象较多
改善对策:1.增加一道抽检大件包的环节
2. 大件包收包组长在收包前要确定大件包是凑好包的,才
书写大件包标识
如果没有凑好包就收包的,要对其组长进行处罚,让组长形成一种良好的责任心.同时也避免没有凑好包却收了包,缝包人员就封包的现象.
3.封包人员在封大件包时,要对大件包进行检查,看大件包有
无标识,大件包是否凑好包,在大件包标识清楚后才能封包。
4.每个台板在大件包少包需要凑包时,都需在半个小时之内把少的礼包凑齐。这样可避免因忘记凑包,使大件包少礼包的情况下就封了包。
2.车间喷码空白较多
改善对策:1.喷码空白,来料材质弯曲是导致空白较大的原因。统计所有厂家,看哪家的材质弯曲较多。要求其厂家改善。
2.对质检员查出的空白率超出2%的中包纸进行返工挑选。
三﹑自身不足之处,以及改进措施
1.自身沟通能力不强,特别与生产部之间的沟通有待加强
改进措施:1.学习身边优秀伙伴的沟通技巧,总结他们好的沟通方法,
并运用到工作中。
2.遇事冷静思考,凡事思考5秒后再做决定,再与其沟通。
3.多看沟通方面的书籍.
2.管理方面的知识不够,特别是现场管理知识的缺乏.
改进措施:1.学习身边优秀伙伴的管理方法,总结他们的方法,并运用到自身工作中去.
2.加强自身的学习,多学习管理方面的知识,制定出一个学习方案.
3.多向优秀的伙伴请教,学习他们好的管理方法.
3.电脑专业知识不够,ppt,图片处理等专业水平不好.
改进措施:加强自身的学习,拟定一个电脑学习的方案.多向身边的伙伴学习。
序号 工作内容 完成日期
1 对葡萄房提出相关整改措施,并要求相关责任部门整改 2012年10-12月
2 运用qc手法对产品喷码空白的质量其进行分析并整改,提升产品的品质. 2013年1-3月
3 半年度工作总结及胜任力考核 2013年4月
4 全面配合公司质量月的各项活动 2013年4月
5 加强车间硬件设施的检查,并要求相关部门进行整改 2013年4-8月
6 年度工作总结及胜任力考核 2013年9月
7 加强日常质量管理,确保产品质量,不出现批量性产品质量事故。每月进行卫生质量检查 每月
8 重点控制一些频发的产品质量问题,如中包开口、泡泡,多片少片等,降低质量问题比例 全年
9 重点加强培训工作和人才培养,适时调动车间质检员的岗位,提升团队个人的管理水平和业务水平. 全年
五、2013年工作计划执行表
五﹑个人学习计划
序号 学习内容 学习时间
1 中层领导管理学 2012年11月
2 现场管理知识(5s,5w1h,pdca,8d等) 2012年12月
3 品管专业知识(tqm,抽样手法等) 2013年1﹑2月
4 电脑专业知识(ppt制作,图片处理等) 2013年3﹑4月
5 沟通技巧 2013年5﹑8月
6 "市场营销"专业的自学书本 全年
以上就是我对于2012年工作总结与2013年工作规划,在新的一年里,我将把责任与坚持作为我工作的动力,把它融入到工作的方方面面,把个人的命运与公司的发展连在一起,尽职尽责地做好自己的本职工作,为公司的发展贡献我最大的力量.
2012年车间质检人员胜任力考核述职报表
本文2012-12-09 18:01:14发表“述职报告”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/224779.html
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