冶炼厂设备技术管理者先进事迹
在xxxx有色公司近几年的技术比武中涌现出一批科技带头人,其中有一位设备技术管理者迅速崭露头角,成为业务精英,在设备技术方面屡建战功,他就是xx公司冶炼厂副总工程师xx同志。
潜心研究,努力实践,勇攀科技高峰
科学技术是第一生产力。机械专业毕业的xx深刻认识到这一点。从参加工作的那一天起,他就以满腔的热情将自己的所学运用到生产工作中。由于长期工作在冶炼厂设备战线,他对冶炼厂大大小小的设备可谓了如指掌。为让设备达到最佳使用状态,经常深入一线,对设备进行仔细研究、揣摩,正是在这一次次的研究、揣摩中,他不仅摸透了设备的“脾性”,而且根据设备的性能,不断地进行维护和改造。
为扩大生产规模,2002年10月,冶炼厂决定对1#转炉进行加长改造。由xx负责此项目机械部分的设计及施工管理,为力求此工程的顺利达产达标,多少个日日夜夜,他在现场摸爬滚打,实地勘察,在办公室设计图纸;为一个小小的数据多方查找资料,与工程技术人员在一起共同研究讨论。经过一年多的时间,2004年2月,工程终于顺利投产,每炉次可增加10吨产量,一年下来就提供了增产粗铜3000吨,增加产值9000万元的能力。2004年1月,转炉车间2#50吨行车大梁出现下挠现象,存在着安全隐患。xx经过研究论证,提出了对行车大梁下挠现象采取预应力校正修复的方案,并主持负责了此工程设计、施工。2004年4月,行车大梁下挠成功修复,行车运行状况良好,不仅消除了安全隐患,满足了安全使用条件,而且每年为厂里节约备件消耗近40万元。熔炼车间York机组主要是为诺兰达低配室提供冷气,保证诺兰达电控系统正常运行,以往采用的是生产水开路冷却,由于水质脏,结构复杂,容易结垢,尤其是在夏天,进水温度高,造成系统不能正常运行。为解决这一技术问题,xx提出将机组的冷却循环水系统由开路改为闭路,并负责设计实施。2004年5月该工程完工,运行至今,效果显著,不仅每年为厂节约水耗26万元,更重要的是改变了系统的运行状况,保证了生产的顺利进行。参加工作以来,xx结合生产实际,多次对现场设备技术问题进行处理,1995年,完成该厂3500KW高压鼓风机增速器大修方案设计工作并实施;2002年,公司引进的芬兰奥托昆普公司的全世界最先进的双16模自动定量圆盘浇铸机需安装调试,由于该系统全部是进口设备,采用的都是DCS控制系统,安装难度大,技术要求高,工期紧。xx扎实的理论基础和丰富的现场工作经验受到公司领导的青睐,他被任命为xx有色金属公司甲方现场技术总代表,负责该系统的安装调试,协调解决安装施工过程中出现的各种技术问题,协调和国外专家的工作安排。安装过程中,从设备清点到图纸的熟悉到安装质量的控制及进度的安排,他都是亲力亲为,认真细致,从不放过任何一个细节。在工程安装的两个月过程中,正值高温时节,xx每天总是第一个来,晚上10点多钟才回家,每天和外国专家泡在一起,对安装质量、工程进度严格把关,不符合技术规范的工程一律要求返工。在他和全体工程人员的努力下,该工程提前投产并一次试车成功。当时,国外专家每天每人的现场服务费高达人民币1万元,公司计划拿出100万元,由于工程的顺利提前投产,使劳务费由100万元降至60万元,仅此一项就为公司节约了40万元。他还完成了公司设计院与冶炼厂合作的葫芦岛锌厂铜精炼工程中的Φ3.4×8.0回转式阳极炉本体设备设计工作;主持负责了该厂阴极铜打包机组方案设计,并独立完成了机组液压系统的设计,组织施工管理,为该厂产品参与市场竞争打下了基础;2003年,组织完成了冶炼厂4#干燥窑皮带系统设备的设计和4#干燥窑的电气设计、系统安装调试,解决了备料系统干燥能力不足的问题;2003年,硫酸四系工程建设正在紧锣密鼓地进行,冶炼厂承接该工程中的引进德国3K公司专业生产的SO2风机的安装调试,他组织人员,协调进度,对技术质量严格把关,使该系统一次试车成功。
潜心研究,努力实践,勇攀科技高峰
科学技术是第一生产力。机械专业毕业的xx深刻认识到这一点。从参加工作的那一天起,他就以满腔的热情将自己的所学运用到生产工作中。由于长期工作在冶炼厂设备战线,他对冶炼厂大大小小的设备可谓了如指掌。为让设备达到最佳使用状态,经常深入一线,对设备进行仔细研究、揣摩,正是在这一次次的研究、揣摩中,他不仅摸透了设备的“脾性”,而且根据设备的性能,不断地进行维护和改造。
为扩大生产规模,2002年10月,冶炼厂决定对1#转炉进行加长改造。由xx负责此项目机械部分的设计及施工管理,为力求此工程的顺利达产达标,多少个日日夜夜,他在现场摸爬滚打,实地勘察,在办公室设计图纸;为一个小小的数据多方查找资料,与工程技术人员在一起共同研究讨论。经过一年多的时间,2004年2月,工程终于顺利投产,每炉次可增加10吨产量,一年下来就提供了增产粗铜3000吨,增加产值9000万元的能力。2004年1月,转炉车间2#50吨行车大梁出现下挠现象,存在着安全隐患。xx经过研究论证,提出了对行车大梁下挠现象采取预应力校正修复的方案,并主持负责了此工程设计、施工。2004年4月,行车大梁下挠成功修复,行车运行状况良好,不仅消除了安全隐患,满足了安全使用条件,而且每年为厂里节约备件消耗近40万元。熔炼车间York机组主要是为诺兰达低配室提供冷气,保证诺兰达电控系统正常运行,以往采用的是生产水开路冷却,由于水质脏,结构复杂,容易结垢,尤其是在夏天,进水温度高,造成系统不能正常运行。为解决这一技术问题,xx提出将机组的冷却循环水系统由开路改为闭路,并负责设计实施。2004年5月该工程完工,运行至今,效果显著,不仅每年为厂节约水耗26万元,更重要的是改变了系统的运行状况,保证了生产的顺利进行。参加工作以来,xx结合生产实际,多次对现场设备技术问题进行处理,1995年,完成该厂3500KW高压鼓风机增速器大修方案设计工作并实施;2002年,公司引进的芬兰奥托昆普公司的全世界最先进的双16模自动定量圆盘浇铸机需安装调试,由于该系统全部是进口设备,采用的都是DCS控制系统,安装难度大,技术要求高,工期紧。xx扎实的理论基础和丰富的现场工作经验受到公司领导的青睐,他被任命为xx有色金属公司甲方现场技术总代表,负责该系统的安装调试,协调解决安装施工过程中出现的各种技术问题,协调和国外专家的工作安排。安装过程中,从设备清点到图纸的熟悉到安装质量的控制及进度的安排,他都是亲力亲为,认真细致,从不放过任何一个细节。在工程安装的两个月过程中,正值高温时节,xx每天总是第一个来,晚上10点多钟才回家,每天和外国专家泡在一起,对安装质量、工程进度严格把关,不符合技术规范的工程一律要求返工。在他和全体工程人员的努力下,该工程提前投产并一次试车成功。当时,国外专家每天每人的现场服务费高达人民币1万元,公司计划拿出100万元,由于工程的顺利提前投产,使劳务费由100万元降至60万元,仅此一项就为公司节约了40万元。他还完成了公司设计院与冶炼厂合作的葫芦岛锌厂铜精炼工程中的Φ3.4×8.0回转式阳极炉本体设备设计工作;主持负责了该厂阴极铜打包机组方案设计,并独立完成了机组液压系统的设计,组织施工管理,为该厂产品参与市场竞争打下了基础;2003年,组织完成了冶炼厂4#干燥窑皮带系统设备的设计和4#干燥窑的电气设计、系统安装调试,解决了备料系统干燥能力不足的问题;2003年,硫酸四系工程建设正在紧锣密鼓地进行,冶炼厂承接该工程中的引进德国3K公司专业生产的SO2风机的安装调试,他组织人员,协调进度,对技术质量严格把关,使该系统一次试车成功。
冶炼厂设备技术管理者先进事迹
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本文2011-12-16 20:45:58发表“事迹材料”栏目。
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